長期以來,一些技術人員關注焊后熱處理對消除焊接殘余應力的作用,而忽視了其不規范操作產生不利的影響。實際上不規范的熱處理操作,會造成韌性降低乃至破裂。
例1:
某廠板卷焊而成,有一筒節的一張鋼板壓頭時,一端回彈大,難成形。為此廠方將鋼板放入長17m的電爐內進行(580~600)℃×5.5h的熱處理。當出爐冷至室溫后在大型滾圓機上作業時,一聲脆斷,沿板端頭的缺口處(有應力集中)出現了4條呈放射形的裂紋,斷裂長度為5O0~1400mm。
為探明斷裂原因,該廠從斷裂的鋼板上取樣進行試驗,結果表明:
(I)原材料成分合格,但鋼材的組織不均勻且有硬化(M—A)相;
(2)鋼板經上述熱處理后沖擊功明顯下降,其10℃的A、,最低達I5J;
(3)對原材料和經上述熱處理(有再熱脆化)的鋼板進行落錘試驗,測定脆性轉變溫度(NDTT),試驗數據證明,隨板厚增加,NDTT提高;經上述熱處理的脆性轉變溫度更加高,NDTT在室溫附近。
為此,該廠對這類鋼厚壁簡節的壓頭、滾圓、校圓工藝是將鋼板經300℃×2h的加熱后溫壓、溫校(至8O℃終止),而不是采取 600℃以上長時間熱處理后在室溫作業。

例2:15CrMo鋼管焊接接頭熱處理時間過長。
2004年某機械廠制造加氫換熱器,對壁厚為10mm的15CrMo接管焊接接頭進行(570±10)℃X3h的局部熱處理。當詢問此管焊接接頭為何保溫3h時,回答是:因焊接工藝評定是3h。實際上這是一個誤區。
例3:加壓氣化爐部件在有缺口效應的狀況下熱處理,造成母材放射性開裂。
我國采用殼牌粉煤加壓氣化技術建造的最大氣化爐殼體凈重約1010t,內件250t。該裝置由氣化爐、氣體返回室、導管和廢熱鍋爐。其設計壓力為5.2MPa、設計溫度450℃、最低操作溫度215度;介質:合成氣、水蒸氣;殼體鍛件由法國進口,
某制造廠于2004年12月(環境溫度很低)進行焊接,2005年1~3月發現在氣體返回室鍛件筒體上的2O個接管中有1O個接管開裂。這些接管的裂紋從根部焊縫開始并向殼體母材擴展,在殼體管孔處呈散射性的裂開,形成.. 1~5條裂紋(有的還分叉),裂紋長度達.. 1 6O~500mm,寬度 6 0~100mm,裂紋深度除了N8 0最深達40mm和A1lNS1最深達200mm外,其余全部為穿透殼體的開裂。經分析,這種開裂不是焊接造成的,是熱處理造成的。當時外壁焊縫完成(內壁尚未焊),在焊縫根部有缺口的狀況下,進行焊后熱處理,試圖消除外壁焊縫的應力,但未考慮到25Cr-5Mo鋼有再熱脆化傾向,壁厚為20mm、8am)。其殼體剛性很大(125r外壁焊縫也很厚,焊接殘余應力很大,熱處理過程中應力要釋放,必然在焊縫根部缺口應力集中處開裂,并通過裂紋向脆化了的殼體母材擴展,從而使應力釋放。為此,制造廠將1O個開裂接管及周圍金屬切下,換成更大的接管,例如All由960mm擴大為1070mm,N61由189mm擴大為46Omm,P52由13Omm擴大為520mm。并對未消除的裂紋補焊后,重新更換接管后再焊接。
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